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第六十九章 加工颤振(2/2)

在零件的加工之中,因为这样的工序度较,不容现这样的现象,一旦发现现,最好的办法就是上停止加工,上解决。

当然,减小车量,也不是一非常好的办法,因为车减小,加工效率也相应的降低下来。

降低加工车削转速,这是比较有效的办法之一,因为加工时转速越,速度越快,车削时的受力就越大,降低车削速度,颤振自然能很快降下来,但是,加工效率也相应降下来来了。

一般情况下,工艺上没有特殊说明的话,一般都是采用百分之百的倍率加工,这样,数控加工程序编制采用的车削转速是多少,加工实际就是多少。

解决加工颤振,最本就是更换刀,换上刚更好的刀,这样就不会再现这样的现象,而现在桨轴加工,这把孔车刀是非标刀,费了很大的力气才设计制造的,即使是想更换更好的刀,那也没有刀可以更换。

...

内圆孔开始加工,从外往里加工。

虽然不知问什么此时要将加工速度降下来,但工人师傅还是忠实的执行,将机床的倍率将为百分之五十。

发生这现象,是因为刀不够,不能满足加工需要,故在加工的时候发生了颤振,这是一非常不良的加工现象,轻则在加工表面留下明显的振刀纹,重则挖刀,或是引起加工尺寸超差。

数控机床有一个倍率调节旋钮,可以从百分之零调节至百分之一百二十,甚至是百分之一百五十,甚至更

因为我们知,越是细长的东西,刚越差,八百多毫米的长度,和四百多毫米的长度,那完全就是两个不同的概念。

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一个把小时,现在加工才过去十几分钟,那还真早着呢。

这是一不良加工现象,一看到这情况,沈机床工人师傅,技术员何林等大家纷纷都知了,不禁都对视一,然后看向李天峰。

李天峰看到退刀之后,机床上开始自动换刀,换上了那把孔车刀,李天峰不禁:“将加工速度降百分之五十。”

开始后退,开始退刀,“嘶”的一声,快速退刀,这代表着外圆表面的第一遍车已经完成。

此外,除了降低转速之外,还可以减小车量,因为,车越小,刀受力越小,反之,车越大,刀的受力就越大。

见机床开始退刀,刘义以为结束了加工,不禁又看了李天峰一,那神似乎在说,李总,刀没有问题吧,一切正常呢。

……

开始,加工似乎还比较正常,但是,对着加工开始之后不久,渐渐的,加工声音就不正常起来,且越来越不正常,不但加工声音不正常,机床似乎也不正常,似乎在轻微的颤动。

现在是加工,情况要稍微好一,没有这么严重,但是,这毕竟不是好现象,也是要避免现的。

不能更换更好的刀,那就只能采取其他的办法了。

倍率一调整,转速明显的降了下来,此时,张灿似乎明白了什么,心中想,不愧是李总,什么问题都逃不过李总的火金睛。

如这桨轴加工内孔,车采用的车削转速是两百转,如果采用百分之百的加工倍率,实际加工也就是两百转,现在,将倍率调制百分之五十,那加工车削转速就成了一百转。

还没有加工完?刘义狐疑的看了旁边的技术员何林,在刘义里,技术员何林最有发言权。

何林也淡淡的:“刘工,距离正式加工完成还早着呢,这车工序,我估计也要一个把小时吧。”

开始车削桨轴内孔。

至于为什么不一次将这八百多毫米的通孔加工完成,那是因为,这样一来就要一把很长的孔车刀,这么长的孔车刀,开玩笑,那是没有的,即使设计制造来这么长的孔车刀,那肯定是没法使用了。

李天峰自然读懂了刘义的神,不禁淡淡的:“还只是加工完零件外圆,机床正在退刀,换刀之后,内孔加工就要开始了。”

加工震刀,也就是加工颤振!

这是一个孔,因为桨轴比较长,长度八百多毫米的桨轴,因为中间是一个通心孔,工艺上先加工一,加工度是这八百多毫米总度一半多一

“发生颤振,将加工速度再降低百分之一十。”李天峰指示。

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