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在零件的
加工之中,因为这样的工序
度较
,不容
现这样的现象,一旦发现
现,最好的办法就是
上停止加工,
上解决。
当然,减小车
量,也不是一
非常好的办法,因为车
减小,加工效率也相应的降低下来。
降低加工车削转速,这是比较有效的办法之一,因为加工时转速越
,速度越快,车削时的受力就越大,降低车削速度,颤振自然能很快降下来,但是,加工效率也相应降下来来了。
一般情况下,工艺上没有特殊说明的话,一般都是采用百分之百的倍率加工,这样,数控加工程序编制采用的车削转速是多少,加工实际就是多少。
解决加工颤振,最
本就是更换刀
,换上刚
更好的刀
,这样就不会再
现这样的现象,而现在桨轴加工,这把
孔车刀是非标刀
,费了很大的力气才设计制造的,即使是想更换更好的刀
,那也没有刀
可以更换。
...
内圆
孔开始加工,从外往里加工。
虽然不知
问什么此时要将加工速度降下来,但工人师傅还是忠实的执行,将机床的倍率将为百分之五十。
发生这
现象,是因为刀
刚
不够,不能满足加工需要,故在加工的时候发生了颤振,这是一
非常不良的加工现象,轻则在加工表面留下明显的振刀纹,重则挖刀,或是引起加工尺寸超差。
数控机床有一个倍率调节旋钮,可以从百分之零调节至百分之一百二十,甚至是百分之一百五十,甚至更
。
因为我们知
,越是细长的东西,刚
越差,八百多毫米的长度,和四百多毫米的长度,那完全就是两个不同的概念。
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一个把小时,现在加工才过去十几分钟,那还真早着呢。
这是一
不良加工现象,一看到这
情况,沈
机床工人师傅,技术员何林等大家纷纷都知
了,不禁都对视一
,然后看向李天峰。
李天峰看到退刀之后,机床
上开始自动换刀,换上了那把
孔车刀,李天峰不禁
:“将加工速度降百分之五十。”
开始后退,开始退刀,“嘶”的一声,快速退刀,这代表着外圆表面的第一遍
车已经完成。
此外,除了降低转速之外,还可以减小车
量,因为,车
越小,刀
受力越小,反之,车
越大,刀
的受力就越大。
见机床开始退刀,刘义以为结束了加工,不禁又看了李天峰一
,那
神似乎在说,李总,刀
没有问题吧,一切正常呢。
……
开始,加工似乎还比较正常,但是,对着加工开始之后不久,渐渐的,加工声音就不正常起来,且越来越不正常,不但加工声音不正常,机床似乎也不正常,似乎在轻微的颤动。
现在是
加工,情况要稍微好一
,没有这么严重,但是,这毕竟不是好现象,也是要避免
现的。
不能更换更好的刀
,那就只能采取其他的办法了。
倍率一调整,转速明显的降了下来,此时,张灿似乎明白了什么,心中想
,不愧是李总,什么问题都逃不过李总的火
金睛。
如这桨轴加工内孔,
车采用的车削转速是两百转,如果采用百分之百的加工倍率,实际加工也就是两百转,现在,将倍率调制百分之五十,那加工车削转速就成了一百转。
还没有加工完?刘义狐疑的看了旁边的技术员何林,在刘义
里,技术员何林最有发言权。
何林也淡淡的
:“刘工,距离正式加工完成还早着呢,这
车工序,我估计也要一个把小时吧。”
开始车削桨轴内孔。
至于为什么不一次
将这八百多毫米的通孔加工完成,那是因为,这样一来就要一把很长的
孔车刀,这么长的
孔车刀,开玩笑,那是没有的,即使设计制造
来这么长的
孔车刀,那肯定是没法使用了。
李天峰自然读懂了刘义的
神,不禁淡淡的
:“还只是加工完零件外圆,机床正在退刀,换刀之后,内孔加工就要开始了。”
加工震刀,也就是加工颤振!
这是一个
孔,因为桨轴比较长,长度八百多毫米的桨轴,因为中间是一个通心孔,工艺上先加工一
,加工
度是这八百多毫米总
度一半多一
。
“发生颤振,将加工速度再降低百分之一十。”李天峰指示。