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而刻画一
膛线,需要来回转动一百次,也就是五十个来回。
膛线的刻画可不是什么小事情,反之,刻画膛线要比给实心枪
钻孔还要难,而且还不止难上一倍。
但是当那把样枪被拿在手上的时候,李元吉还是有
莫名的自豪
……
如果说钻孔的时候能有九成以上的成品率,那么打磨完之后,一百
枪
还能剩下五十
就算是谢天谢地的了。
因为所有的东西都已经设置好了位置,转动的速度越快,枪
离开和自转的速度就越快,转动的速度慢,则枪
的离开和自转的速度也相对较慢一些。
在后世一
枪
从钢锭到成品需要经过多少个步骤,李元吉并不清楚,但是在现在,这个步骤也很繁琐。
然后是打磨,要将整个枪
打磨的光
锃亮,然后才是放在机
上
行钻孔。
所以只能采取相对较大的
径,尽可能的多装填一些发
药来增加
弹的动能,以此来提
弹的速度和
击距离。
当然,主要还是内
打磨那一块
了问题,结果就导致了一百
实心枪
,经过钻孔后剩下了九十
左右,内
打磨过后直接锐减一半,甚至只剩下四十
就算好的了,在经过后面的,也就是说,一百
实心枪
,最终成品能用的,最多也就剩下二十五
左右,甚至大多数时候只在二十
。
至于
作,那就更是简单的很,一个手动控制的转盘去转动就可以了。
先是利用模型,不断的去测试研究,最终找
了旋转一圈的长度和距离位置,然后又通过集思广益的方式,制作
了一台很
科技的设备。
这个效率在这个时代,那可不算是低的了。
步枪其实早就设计
来了,虽然不知
效果怎么样,而这个又必须要等到
弹研究
来以后再去决定。
钻完孔之后还要
行二次打磨,不过这一次打磨的是枪
的内
,这个要求就更
了,现在一名熟练的工匠,一天最多也就只能打磨两
枪
,而且因为是人工打磨,质量方面无法得到保证,所以在这个阶段废品率也同样很
。
当然,这个要求对于他们来说,那就是不能有误差。
首先就是要
化钢锭,然后直接将钢
倒
磨
中,制作成现在枪
的模样,接着是掐
去尾,将两端多
来的截掉。
而现在没有停工,是在研究生产工艺,看能够改
,然后提
成品率,增加生产效率。
的废品率。
至于步枪的样式,没什么好看的,在李元吉看来单发手拉式步枪其实都一个样,外观上没什么太大的差别。
为什么不是7.62或者5.56?
而膛线的刻画可不是随意的画上去一些线就可以的,首先,每
线的距离有严格的要求,两
线和
线之间的直线距离必须一模一样,就算是有误差,误差也只能是一
发丝的一成。
当然,这个看来很复杂的问题,其实也并没有难倒这些科学家们。
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打磨合格之后,才是膛线的刻画。
虽然颗粒状可以更充分的燃烧,提供更大的动能,但奈何于自
的
能就那样,再怎么分
规划,他能提供的动能也总有一个上限。
不过关于打磨这事,科学院这边倒是也有了想法,他们正打算用跟钻孔同样的方法去打磨,至少机
打磨
来的,可以误差范围控制到最小,人需要
的,只是控制着枪
的
就行了。
而李元吉的要求又是1:11,既膛线的螺旋长度为枪
径的11倍。
整
百分之二十的成品率,这个合格率可就够低了,甚至是难以接受的。
设备是一台以木
为框架,然后采用了大量的齿
卡扣等钢铁产
,通过联动装置将其调试好。
而被李元吉认为是最难的膛线刻画,在这里反倒是不是最难的,虽然误差也有,但至少可以保证六成以上的成品率。
机
的速度快,就算人再怎么控制,也不可能跟上机
的速度,所以用机
刻画
来的膛线,存在着一个很严重的问题,线条不匀,甚至能重复画上很多条线。
等到这一次彻底离开之后,则反向转动,枪
则会跟着反向转动并且逐渐的靠近,
行第二次的膛线刻画。
而最终的结果就是,只需要定期的检查联动装置是否正常就可以了。
至于枪的
径,实在没办法,李元吉只好搬
了毫米、厘米和米这个大杀
,将步枪的
径规定为了8毫米。
原因很简单,发
药的
能问题,现在的发
药跟火箭炮的发
药是一样的,不同的只是颗粒更小一些。